精煤 (clenedcoal ) 是指經(jīng)洗煤廠機(jī)械加工后,降低了灰分、硫分,去掉了一些雜質(zhì),適合一些專門用途的優(yōu)質(zhì)煤。洗選后精煤經(jīng)機(jī)械脫水后,水分還是很高。全國各選煤廠精煤經(jīng)機(jī)械脫水后水分在12%-14%之間,個(gè)別廠還要高些。精煤水分高,不僅影響精煤質(zhì)量,增加鐵路運(yùn)量,而且在北方冬季運(yùn)輸時(shí)還會(huì)產(chǎn)生凍車現(xiàn)象,針對(duì)此種情況東鼎干燥研制了洗精煤烘干機(jī)設(shè)備。
1、可根據(jù)精煤的指標(biāo)改變運(yùn)行參數(shù),使物料在烘干機(jī)筒體內(nèi)能夠形成穩(wěn)定的全斷面料幕,質(zhì)熱交換更為充分;
2、烘干機(jī)抗過載能力強(qiáng),處理量大,燃料消耗少,干燥成本低;
3、新型給料、排料裝置,杜絕了滾筒干燥機(jī)給料堵塞、不連續(xù)、不均勻和返料等現(xiàn)象,降低了除塵系統(tǒng)的負(fù)荷;
4、采用順流干燥方式,煙氣與濕物料由同一側(cè)進(jìn)入干燥機(jī),可以利用高溫?zé)煔猥@得很高的蒸發(fā)強(qiáng)度,烘干機(jī)出口溫度低,熱效率高;
5、新型內(nèi)部結(jié)構(gòu),強(qiáng)化了對(duì)已分散物料的清掃和熱傳導(dǎo)作用,消除了筒體內(nèi)壁的沾粘現(xiàn)象,對(duì)物料水分、粘性的適應(yīng)性更強(qiáng);
6、可根據(jù)用戶要求控制產(chǎn)品粒度和水分,烘干煤炭時(shí)產(chǎn)品水分可達(dá) 8% 以下,粒度可控制在 8mm 以下。
7、烘干機(jī)采用 “ 調(diào)心式托輪裝置 ”,使托輪和滾圈的配合永遠(yuǎn)呈線性接觸,從而大大降低了磨損和動(dòng)力損耗;
8、烘干機(jī)實(shí)現(xiàn)了 “ 零水平推力 ”,大大減少了擋托輪的磨損,筒體運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠。
洗精煤烘干機(jī)工作原理如下:物料由于具有一定的粘性,濕物料進(jìn)入干燥滾筒后分以下幾個(gè)工作區(qū):一是導(dǎo)料區(qū),濕物料泥進(jìn)入此區(qū)與高溫?zé)犸L(fēng)接觸迅速蒸發(fā)水分,物料在大導(dǎo)角的導(dǎo)料板抄動(dòng)下,形不成粘結(jié)便被導(dǎo)入下一個(gè)工作區(qū);二是抄起清理區(qū),濕料在此區(qū)被抄板抄起形成料幕狀態(tài),物料落下時(shí)易形成粘結(jié)滾筒壁現(xiàn)象,在此區(qū)由于設(shè)備設(shè)計(jì)有清掃裝置,清掃裝置便十分合理地清掃了內(nèi)壁粘附的物料,在這個(gè)過程中,清掃裝置對(duì)于物料團(tuán)球結(jié)塊也起破碎作用,從而增加了熱交換面積,提高了干燥速率;三是傾斜揚(yáng)料板區(qū),濕煤泥在此區(qū)已 呈低水分松散狀態(tài),物料在此區(qū)已不具有粘結(jié)現(xiàn)象,經(jīng)過充分熱交換后物料達(dá)到所要求的水分狀態(tài),進(jìn)入 后的出料區(qū);四是出料區(qū),滾筒在此區(qū)不設(shè)抄板,物料在此區(qū)滾動(dòng)滑行至排料口,完成整個(gè)烘干過程。
規(guī) 格 | 生產(chǎn)能力(T/D) | 初水分(%) | 終水分(%) | 總功率(kw) | 占地面積(m2) |
DDJMG2224 | 500 | 25~30 | 11±3 | 128 | 8*40 |
DDJMG2528 | 700 | 25~30 | 11±3 | 143 | 8*45 |
DDJMG2830 | 1000 | 25~30 | 11±3 | 260 | 10*50 |
DDJMG3432 | 1500 | 25~30 | 11±3 | 320 | 12*50 |
DDJMG4035 | 2000 | 25~30 | 11±3 | 460 | 15*55 |
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2024-10-15服務(wù)熱線:400-622-0002